新華社石家莊10月10日電 題:從“炕上烘干”到“一鍵設置”——河北省安國市綠色制藥走訪見聞
新華社記者趙鴻宇
“使用專用的電烘干器,只需設置好溫度和濕度,僅10個小時就能將2噸含水量65%的甘草烘干到相應標準,是之前‘炕上烘干’效率的5倍。”河北省安國市藥都街道齊村甘草加工大戶周國華說。
周國華告訴記者,烘干是甘草加工的首要環(huán)節(jié),甘草一旦潮濕易引起蟲蛀、霉變等,影響藥材品質。齊村共有1100多戶,其中近900戶從事中藥材烘干加工,戶均年加工甘草150噸。他做這行已經13年,2015年之前不少村民在自家院子里壘上土炕,把中藥材鋪到炕上,通過燃煤對土炕加溫烘干中藥材,之后為適應環(huán)保要求,大部分村民開始以液化氣為燃料對土炕進行加溫。
安國市農業(yè)農村局黨組書記王坤說,傳統(tǒng)的“炕上烘干”法,需要工人使用工具不停翻動,烘干質量全憑工人觀察和觸摸,一不注意就可能烤煳甚至將藥材點燃。同時中藥材有效成分流失多、雜質含量較高,相對制約了烘干后中藥材的售價和銷量。
2020年起,安國市政府聯(lián)合國網保定供電公司推行電制藥設備,協(xié)調國網河北綜合能源服務有限公司及相關專家,根據不同類型中藥材烘干需求,設定不同的烘干曲線,全自動調整溫度、濕度等參數(shù),在保留藥材藥質、藥性前提下,達到最佳烘干目的。
周國華說,更換設備后不僅方便了生產,甘草優(yōu)品率提升了,每噸中藥材烘干成本也節(jié)省了約58%。
齊村的中小加工戶雖然看到了切實效果,但專用的電烘干器一次性投入較高,資金壓力使部分加工戶難以承受。為此,國網河北綜合能源服務有限公司通過批量采購再租賃的模式,使中藥材加工戶只需按年繳納一定服務費就可使用。
據了解,安國市大部分規(guī)模制藥企業(yè)已經完成了“電代煤”。安國聚藥堂藥業(yè)有限公司董事長馬占江說,企業(yè)藥材生產已全部實現(xiàn)電氣化,炒制工藝更加標準,環(huán)境更加清潔,同時由于可以一鍵設置參數(shù),3條生產線需要的工人由80人降至25人,降低了生產成本,企業(yè)可以把更多精力放在研發(fā)中。
國網安國市供電公司營銷部副主任李樹謙說,通過規(guī)模制藥企業(yè)的“電代煤”和加工戶使用電烘干器,預計每年減少二氧化碳排放7.16萬噸,減少二氧化硫排放0.18萬噸。