潞安化工余吾煤業(yè)公司供電二隊負責(zé)井下主排水泵房的日常維護及檢修工作,由于該公司排水雜質(zhì)含量較大,平均每一個月至一個半月,就需要對水泵房蓄水小井煤泥進行一次清挖作業(yè)。
在以往的作業(yè)流程中,采用人工拉動提煤桶進行清挖。作業(yè)時,蓄水小井內(nèi)需3人利用鋼釬對提煤桶進行裝填,4-5人拉動傳動繩通過定滑輪將提煤桶從小井內(nèi)提至地面,再由2人將煤泥倒至泵房罐車內(nèi);待裝滿罐車后,再運至水泵房后門,2-3人將罐車內(nèi)煤泥再挖至巷道內(nèi)罐車中,如此循環(huán)作業(yè),每次施工人員不低于10人,平均作業(yè)時間10-12天,用工投入在100-120個。不僅施工作業(yè)人數(shù)多,工期長,人員勞動強度也極大。
面對這一情況,供電二隊以精益思想指導(dǎo)下的“算賬”文化為指引,認(rèn)真調(diào)研現(xiàn)場情況,組織技術(shù)骨干多次探討,對清挖蓄水小井煤泥施工工藝流程進行了優(yōu)化。
優(yōu)化后改為排污泵抽取的方式進行清挖。作業(yè)時,利用一臺排污泵將煤泥抽取至水泵房罐車內(nèi),經(jīng)過初步過濾后,再利用另外一臺排污泵直接將煤泥排至泵房外罐車內(nèi)。此種方式僅需一名人員在小井對煤泥進行稀釋,2名操作人員分別操作排污泵,2名人員負責(zé)更換罐車等雜活,僅需6人即可完成作業(yè)。在罐車充足的情況下,6天即可完成清挖作業(yè),不僅將施工人員由12人減少至6人,工期由10-12天縮短至6天,同時大大降低了施工作業(yè)人員勞動強度。
“這次優(yōu)化完后,效果非常明顯,大家也很高興,但在生產(chǎn)過程中逐步發(fā)現(xiàn)這套工藝受限于罐車數(shù)量,施工工期有時仍不能滿足于生產(chǎn)需求,于是,大家集思廣益,再次對施工工藝進行了優(yōu)化。”該公司供電二隊隊長楊海林介紹說。
經(jīng)過該隊技術(shù)骨干反復(fù)試驗,多次調(diào)整后,決定仍采取排污泵抽取的方式進行清挖,但不再將抽取至泵房的煤泥向泵房外罐車內(nèi)排放,而是與運搬隊協(xié)調(diào)直接將煤泥排至水倉煤泥壓濾機處。這樣以來,就徹底解決了施工流程受限于罐車數(shù)量的問題。施工人員再次減少1人,降為5人,工期再次對半折算,減為3天,還減少了人員在大巷內(nèi)更換罐車的作業(yè)內(nèi)容,得到了員工的一致好評。
從“10人12天手動拉”到“6人6天換著抽”,再到“5人3天隨便排”,創(chuàng)新的過程從來不是一蹴而就的,創(chuàng)新的能力也不是一天養(yǎng)成的,都需要付出大量的努力與耐心,面對問題迎難而上,積極思考,供電二隊用一次次優(yōu)化改進,踐行精益思想指導(dǎo)下的“算賬”文化,探索出安全高效生產(chǎn)的新路徑,為該公司高質(zhì)量發(fā)展增添助力。(王鵬 王楊 吳勛)