近期,潞安化工余吾煤業(yè)公司針對硫化器水包打壓方式進(jìn)行了技術(shù)改造,保證了水包加壓板打壓完成后,能夠直觀的發(fā)現(xiàn)水包加壓板泄壓情況并及時進(jìn)行補(bǔ)壓。
該公司皮帶二隊(duì)在北翼主皮帶進(jìn)行硫化接頭檢修作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)水包加壓板泄壓,造成硫化口大面積起泡,容易造成抽繩現(xiàn)象發(fā)生,導(dǎo)致硫化接頭質(zhì)量不合格。
該隊(duì)組織技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研后,針對水包打壓方式進(jìn)行了技術(shù)改造,在硫化器的水包加壓板注水口處單獨(dú)加裝壓力表與單向閥一體裝置,保證水包加壓板初次打壓完成后,能夠直觀的發(fā)現(xiàn)水包加壓板泄壓情況。
“此前的水包加壓板打壓方式,整套硫化器材需要三塊水包加壓板,一臺打壓泵控制三塊水包加壓板,操作時逐一對水包加壓板進(jìn)行注水打壓,且只能從打壓泵上觀測水包壓力,操作比較頻繁。我們通過改造,制作了集成導(dǎo)通閥,一個口為打壓進(jìn)水口,剩余四個為水包注水口,連接截止閥,將壓力表焊接在三通上,實(shí)現(xiàn)了一臺打壓泵同時控制三個水包加壓板,注水加壓時間明顯減少。”該公司皮帶二隊(duì)技術(shù)副隊(duì)長郭淑斌說道。
硫化器水包打壓方式技術(shù)改造之后,和以前的水包打壓方式相比,該套裝置節(jié)省了1/2的加壓時間,可以隨時觀測硫化過程中的水包內(nèi)壓力變化情況,避免了重復(fù)接管的作業(yè)流程,使用狀況良好。
李春林 程旭 王楊