S5207工作面作為潞安化工余吾煤業(yè)公司第一個智能化工作面,支架操作系統(tǒng)為電液控閥組操作,與之前普通閥組支架相比,對水質(zhì)的要求更高,工作面進液水質(zhì)過濾精度要求達到25μm以上才能確保電液控系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行。
在該工作面安裝初期就專門敷設(shè)了一趟純凈水管路為液壓系統(tǒng)供液,但是隨著工作面生產(chǎn)周期變長,井下純凈水管壁陸續(xù)出現(xiàn)了銹蝕現(xiàn)象,銹渣通過水進入液壓系統(tǒng)造成支架濾芯出現(xiàn)堵塞,導(dǎo)致出現(xiàn)了鼓管漏液的情況,最終可能導(dǎo)致液壓支架移架困難和"趴窩"現(xiàn)象,嚴(yán)重制約了高效有序生產(chǎn)。前期,綜采預(yù)備隊采用對堵塞大的濾芯進行全部更換的方法,但在更換一周左右之后問題就又會出現(xiàn),治標(biāo)不治本。
該隊踐行精益思想下的“算賬”文化,采取“源頭治理+過程管控”雙管齊下的水質(zhì)達標(biāo)舉措,圍繞解決堵塞的問題形成了《一濾二刷三泡四超聲五循環(huán)》濾芯清洗方案,解決了工作面供液壓力不足的問題,徹底打破了現(xiàn)有的困境,降低了材料損耗費用,大大提高了生產(chǎn)效率。
該方案的具體工藝流程為:一濾,即在工作面水源源頭進行管控,增加一組過濾精度為5μm的保安過濾器來提升水質(zhì),過濾出來的水質(zhì)可以達到飲用標(biāo)準(zhǔn);二刷,即自行改造制作了一臺支架濾芯清洗機,將回收上井的濾芯利用攪拌清洗機進行攪拌清洗,使濾芯表面附著的銹蝕物及渣質(zhì)進行徹底清除;三浸泡,即洗刷完成以后,將外部清洗干凈的濾芯使用納米基脂脫除劑浸泡24小時,清洗吸附在濾芯內(nèi)部的水垢和有機物等雜質(zhì);四超聲,即使用超聲波清洗機進行震動清洗,進一步將浸泡后濾芯上的水垢及有機物等雜質(zhì)去除;五循環(huán),即清洗干凈的先導(dǎo)濾芯按照每天更換30組支架60個濾芯,一周時間左右工作面先導(dǎo)濾芯能夠全部更換完畢。更換后的濾芯再重復(fù)上述步驟,完成一個循環(huán)。
“未安裝保安過濾器前,由于高壓進液濾芯存在堵塞現(xiàn)象,工作面進液壓力在24-26兆帕,支架濾芯堵塞后再次造成壓力下降,支架進液壓力在21-22兆帕,導(dǎo)致支架拉架困難,影響正規(guī)循環(huán)。在安裝保安過濾器并開展支架濾芯清洗循環(huán)利用后,工作面支架壓力保持在28-29兆帕,支架壓力明顯好轉(zhuǎn),保證了工作面的正常生產(chǎn)。”該公司綜采預(yù)備隊隊長王羽介紹。
據(jù)統(tǒng)計,自開展“12345”濾芯清洗循環(huán)方案以來,高壓反沖洗濾芯更換周期由平均每月更換延長為6個月;支架進液濾芯實現(xiàn)平均每月零消耗;先導(dǎo)濾芯消耗由原來的平均每月60個下降至11個;先導(dǎo)閥由原來的平均每月10個下降至1個。在前期投入3.98萬元的情況下,平均每月可節(jié)省材料費用約10萬元,預(yù)估至該工作面回采結(jié)束可節(jié)約費用128萬元。(王鵬 王朔)