S5207工作面作為潞安化工余吾煤業公司第一個智能化工作面,支架操作系統為電液控閥組操作,與之前普通閥組支架相比,對水質的要求更高,工作面進液水質過濾精度要求達到25μm以上才能確保電液控系統正常穩定運行。
在該工作面安裝初期就專門敷設了一趟純凈水管路為液壓系統供液,但是隨著工作面生產周期變長,井下純凈水管壁陸續出現了銹蝕現象,銹渣通過水進入液壓系統造成支架濾芯出現堵塞,導致出現了鼓管漏液的情況,最終可能導致液壓支架移架困難和"趴窩"現象,嚴重制約了高效有序生產。前期,綜采預備隊采用對堵塞大的濾芯進行全部更換的方法,但在更換一周左右之后問題就又會出現,治標不治本。
該隊踐行精益思想下的“算賬”文化,采取“源頭治理+過程管控”雙管齊下的水質達標舉措,圍繞解決堵塞的問題形成了《一濾二刷三泡四超聲五循環》濾芯清洗方案,解決了工作面供液壓力不足的問題,徹底打破了現有的困境,降低了材料損耗費用,大大提高了生產效率。
該方案的具體工藝流程為:一濾,即在工作面水源源頭進行管控,增加一組過濾精度為5μm的保安過濾器來提升水質,過濾出來的水質可以達到飲用標準;二刷,即自行改造制作了一臺支架濾芯清洗機,將回收上井的濾芯利用攪拌清洗機進行攪拌清洗,使濾芯表面附著的銹蝕物及渣質進行徹底清除;三浸泡,即洗刷完成以后,將外部清洗干凈的濾芯使用納米基脂脫除劑浸泡24小時,清洗吸附在濾芯內部的水垢和有機物等雜質;四超聲,即使用超聲波清洗機進行震動清洗,進一步將浸泡后濾芯上的水垢及有機物等雜質去除;五循環,即清洗干凈的先導濾芯按照每天更換30組支架60個濾芯,一周時間左右工作面先導濾芯能夠全部更換完畢。更換后的濾芯再重復上述步驟,完成一個循環。
“未安裝保安過濾器前,由于高壓進液濾芯存在堵塞現象,工作面進液壓力在24-26兆帕,支架濾芯堵塞后再次造成壓力下降,支架進液壓力在21-22兆帕,導致支架拉架困難,影響正規循環。在安裝保安過濾器并開展支架濾芯清洗循環利用后,工作面支架壓力保持在28-29兆帕,支架壓力明顯好轉,保證了工作面的正常生產。”該公司綜采預備隊隊長王羽介紹。
據統計,自開展“12345”濾芯清洗循環方案以來,高壓反沖洗濾芯更換周期由平均每月更換延長為6個月;支架進液濾芯實現平均每月零消耗;先導濾芯消耗由原來的平均每月60個下降至11個;先導閥由原來的平均每月10個下降至1個。在前期投入3.98萬元的情況下,平均每月可節省材料費用約10萬元,預估至該工作面回采結束可節約費用128萬元。(王鵬 王朔)