“快速卷帶裝置投入使用后,極大地提升了我們的工作效率,該裝置回撤1000米膠帶僅需投入2人,20-30分鐘即可完成,且皮帶回收成卷效果好,可以一次性將皮帶卷集中碼放到位。最重要的是,這個裝置是我們隊組自主研制的。” 在古城煤礦綜掘一(2)隊,隊長徐紅剛說到膠帶輸送機(jī)皮帶回撤裝置時充滿了自豪。
在古城煤礦掘進(jìn)隊組生產(chǎn)過程中,主要使用DSJ-80型膠帶輸送機(jī)承擔(dān)著原煤運輸任務(wù)。伴隨著綜合機(jī)械化掘進(jìn)巷道的變更,掘進(jìn)隊組搬家倒面期間,皮帶的安裝和回撤工作繁重,其中最突出的就是巷道掘進(jìn)完畢后一千余米、甚至兩三千米的皮帶回撤將是一項非常繁重的工作,其回撤速度的快慢及回撤方式的選擇往往給后續(xù)工作帶來很大影響。
除了龐大的皮帶回撤量,整個膠帶系統(tǒng)既復(fù)雜且線路又長,掘進(jìn)隊組處理皮帶回撤的難度也不容小覷。傳統(tǒng)皮帶回撤工藝需人工將皮帶卷裁剪成50-100米的短接人工拖拽回撤后再由人工卷起皮帶。卷帶后拆掉撐桿、托輥,回撤H架。同時機(jī)頭大架內(nèi)皮帶多人配合拖出卷帶,回撤工作量大,人員投入多,人工勞動強(qiáng)度高,員工在卷整卷膠帶時難度非常大,一般需要四個人以上才能完整地卷好一卷皮帶。
“如果遇上特殊情況,需把皮帶從中間裁斷,這樣就損壞了皮帶,再次使用時,由于皮帶較短,釘接皮帶扣較多,很容易造成皮帶跑偏。再者膠帶卷重量較大,人工卷整卷膠帶時,容易出現(xiàn)位置不集中,卷帶松散的現(xiàn)象,不便于裝車運輸及再次使用。”在談到皮帶回撤遇到的難題時,古城煤礦綜掘一(2)隊黨支部書記?;圮娬f道。
在皮帶回撤量持續(xù)加大的情況下,人工處理皮帶回撤的速度和所耗費的時間會大幅增加。“我們從發(fā)現(xiàn)難題、解決需求、大膽設(shè)想到制定計劃、找出方案、付諸行動,一步步用技術(shù)創(chuàng)新的手段解決了生產(chǎn)難題。”徐紅剛介紹道。
為從根本上解決這一問題,該隊技術(shù)骨干變壓力為動力,變“難題”為“課題”開展攻關(guān),經(jīng)過多次現(xiàn)場研究、制圖、加工、試驗后,最終決定使用液壓元件作為動力,以廢舊的罐車車輪為轉(zhuǎn)動輪,自制出“一種快速卷帶裝置”,提高回撤皮帶效率。
“我們設(shè)計出的快速卷帶裝置,由于用廢舊車輪、工字鋼、鋼板、槽鋼、厚皮管、軸承等組裝、焊接而成,費用投入僅2000元,而外購?fù)瑯庸δ艿脑O(shè)備則需花費10多萬元。”技術(shù)員朱劭軒說到。
這臺“自動卷帶裝置”,將卷帶位置集中在皮帶機(jī)頭且卷帶緊密工整,便于裝車?yán)\,還省去了翻皮帶,卷皮帶及底皮帶下抽H架等回撤工序,且抽完皮帶后還方便了工人拆除H架撐桿托輥,減少了回撤工作量,從根本上解決了人工卷帶膠帶卷松散,再次使用鋪帶難的問題。
目前,該裝置的投入使用,主要用于古城煤礦N1305回風(fēng)順槽回撤兩部皮帶,西翼2#回風(fēng)大巷回撤2部皮帶,將此設(shè)備投入到井下進(jìn)行使用期間只用一個小班,投工3人,便將皮帶全部回撤并集中碼放,大大提高了回撤效率,而且為正規(guī)循環(huán)提供了時間保障,起到了立竿見影的效果。
(文/王濤 圖/祁琦)