在智能化、數字化礦井建設中,機電系統是企業高質量發展的“排頭兵”。今年以來,潞安化工余吾煤業公司通過對礦井采掘系統、主運輸系統、主提升系統和洗選系統進行技術改造和升級,釋放出了新產能,創造了新效益。
在推行精益思想指導下的“算賬”文化中,采掘工作面開機率直接決定著一個班的效益。機電科從采煤的支護系統入手,在液壓支架中安裝了保安過濾器,同時升級乳化液箱管理、液濃度管理、用量管理和過濾器使用管理,液壓支架初撐力合格率達到90%以上,有效保證了綜采工作面安全穩定運行。在井下S3102回順作業現場,掘進皮帶機處于南六采區出矸系統的咽喉要道,直接關系著出煤是否順暢運行。對皮帶機雙向機尾架進行優化,制作了雙向機尾架、安裝了兩個機尾滾筒和2組擋煤板,解決了拋矸機循環退機中皮帶停機影響南六系統運行問題,提高了皮帶機開機率,安全效益顯著提升。
“改造前,拋矸機每日3次退機都會影響生產150分鐘。改造后實現了不停機出矸,提高了皮帶運輸能力。”機電科科長牛光勇介紹。
據統計,2023年全年倉滿倒倉停機7340余次,影響運輸時間高達29200余分鐘。倉滿倒倉停機已經成為制約主運輸皮帶開機率的一個重要因素。
面對這個問題,今年6月份,該公司機電科著手分煤漏斗不停機倒倉改造。
“截至目前,我們已經累計實現不停機倒倉2280次,為公司減少主皮帶停機時間6840分鐘,預計年底節約時間能達到10000分鐘。”牛光勇介紹。
原煤經過皮帶走廊,進入下一站——洗選環節。在洗選系統,余吾煤業公司解決了建礦以來的一個大難題——主煤流系統緊急停車,實現了主煤流系統不停機運行。
該公司機電科工作人員介紹,選煤廠動篩車間篩分出的塊煤原供煤基合成油公司使用,運送過程中出現大塊矸石或設備運行異常時,煤基合成油公司皮帶會緊急停車,急停會導致整個系統停車的問題。據統計,2023年度煤基油塊煤皮帶急停1600余次,影響公司生產7000余分鐘,急停還容易造成設備或系統故障,增加了維修成本和停機損失。
該公司機電科和洗煤廠形成聯動,開展技術改造。改造后預計每日可以減少主煤流系統停機時間約20分鐘,平均每日可多提升毛煤666噸,每年可多提升毛煤22萬噸,顯著提升了經濟效益。同時減少了動篩車間及礦井主煤流系統重負荷停車現象,降低了重載啟停事故,減少了維修成本和停機損失。
在該公司3#擴能洗選現場,洗選的噴吹煤要提供給煤基清潔能源公司。針對擴能車間的產量,需要運銷科摻配部分6#噴吹煤。由于生產工藝不同,洗選摻配時,會出現資源浪費,加大生產成本的現象。該公司機電科和選煤廠分別從設備升級和工藝優化入手,一方面增大了篩板寬度和螺旋分選機入料量,逐步增加擴能車間入洗煤量,將平均小時增加入洗煤量100噸左右,每小時可洗選增加至650噸原煤。對皮帶驅動裝置進行了升級改造,更換了運輸皮帶的驅動裝置,進一步滿足增加運量的需求。
“改造后入洗煤量同比去年增加了125噸/小時左右,預計每年可產生效益4700余萬元,降低了因頻繁摻配導致的生產中斷和安全風險,提高了作業安全性。”選煤廠廠長何小龍介紹說。
劉明星 武越