近日,高河能源運銷部生產(chǎn)裝車班創(chuàng)新改造往復式給煤機“U型”抱梁固定底座,不僅減少給煤機電機、減速機維修次數(shù),而且裝車時間由以前的8分鐘/輛縮短為5分鐘/輛,提升了裝車效率。
運銷部地銷場地往復式給煤機長時間往復式放煤,原有懸掛裝置由于機械磨損嚴重出現(xiàn)晃動影響正常裝運,易造成倉下裝車安全隱患。頻繁檢修給煤機電機,極大影響了裝運效率和安全性。
針對該問題,銷售部生產(chǎn)裝車班主動進行調(diào)研,通過現(xiàn)場試驗查看,利用橫梁承重穩(wěn)定性好,創(chuàng)新“U型”抱梁固定改造,提升給煤機運行穩(wěn)定性,將往復式給煤機與煤倉二層主梁“U型”抱梁固定,將梁兩側打眼貫通并利用廢舊錨桿將其固定;在二層設備間樓板上鋪設槽鋼,制作底座支撐架,支撐架中間焊接3道槽鋼,槽鋼連接處進行焊接,支撐架前端與給煤機溜槽焊接固定,中間及后側與抱梁裝置的鋼板焊接,保障支撐架底座的穩(wěn)固,支撐架底座與給煤機底座利用槽鋼進行焊接進行焊接,確保給煤機安全穩(wěn)定運行。
通過往復式給煤機“U型”抱梁固定底座改造提升,減少了給煤機電機、減速機維修次數(shù),降低給煤機維修成本。底座式給煤機穩(wěn)固后,調(diào)整了給煤機的行程距離,增加了給煤量,裝車時間由以前的8分鐘/輛縮短為5分鐘/輛,進一步提升了裝車效率。(張艷 朱云峰)