近日,高河能源探放水隊創新使用雙液注漿,解決了單液注漿凝固慢問題,既節省了材料費人工,又提升了鉆探效率。
以前井下地質構造探底板孔施工時,在底板巖石上先用直徑133毫米鉆頭擴孔16米,形成一個直徑133毫米,長16米的圓柱形孔洞,之后在該孔洞內預埋直徑108毫米孔口套管15米,在孔口套管與巖石孔洞的間隙需要注入水泥漿液,等待24小時水泥漿液凝固后,孔口套管將與底板巖石固定在一起,進而起到防水的作用。常規水泥漿凝固時間為24小時,等待時間長,導致施工工期延長,影響鉆探效率。
為了解決這一難題,探放水專業團隊經過現場調研和深入思考,提出了使用“水泥漿+水玻璃”雙液注漿工藝的解決思路,孔口套管注漿凝固時間大大縮短。在推進時,又發現兩種液體配比的比例不同凝結時間又有所不同,為尋找最佳的比例,該隊進行了“水泥-水玻璃”不同配比下的凝結試驗,得出各漿液的初凝速率變化不大,而水泥的終凝速率卻變化很大,并在不同的配比下,出現一個拐點呈直線上升趨勢,最終確定了最佳漿液配比,并在E2310膠帶順槽過XW53陷落柱施工中進行了試驗,達到了預期效果。
“使用雙液注漿,孔口套管注漿固定時間由原來的24小時縮短為4小時,大大縮短凝固時間。相較于單一的水泥漿,雙液注漿凝固后,掃孔試壓所承受的壓力值為單水泥漿的1.5倍。縮短工期的同時,提升了孔口套管的固定質量。”高河能源高級技師崔振華說道。下一步,該隊將持續以創新思維破解生產難題,以創新思維突破技術難關,進一步為公司防治水工作提供保障。(杜曉東)